2022年2月,中金公司按照機構調整的新方案,鎳鐵廠和煉鐵廠進行了合并,初煉爐稱為1號高爐,新項目1680m3高爐為2號高爐,合并后強化了大協(xié)同、大溝通、大物流、大成本、大效益,充分發(fā)揮協(xié)同效應,優(yōu)化了生產組織,實現(xiàn)共享共贏。
截止3月14日,2022年中金公司煉鐵廠2號高爐累計生鐵產量達35.58萬噸,生鐵合格率100%,休風率0.40%,高爐穩(wěn)定低耗順行,經濟技術指標燃料比527kg/tfe,焦比(含焦丁)377kg/tfe,煤比150kg/t,各項技術指標處于同級高爐先進水平。
以往在鑄鐵期間,由于鑄鐵能力的限制導致1號高爐需要減風降冶強生產,影響了爐況,從而影響鎳鐵產量。2月17日,在兩座高爐的技術人員的共同努力下,煉鐵廠開展了1號高爐“全風鑄鐵生產”的專項技術攻關。
1號高爐鑄鐵生產時因鐵水通過撇渣器直接進入鑄鐵機流量過大,易燒壞殘渣板。技術人員在現(xiàn)場不斷觀察和嘗試后,采用在鐵水溝設置分流閘,當鐵流量過大時,推開鑄鐵機龍溝上游的分流閘將部分鐵水引流入鐵水罐中,有效控制了鐵流量過大對鑄鐵生產的影響,從而實現(xiàn)了全風鑄鐵生產。
全風作業(yè)使1號高爐的鐵水產量穩(wěn)步提升,同時確保爐缸熱量充沛,操作參數(shù)穩(wěn)定,爐況穩(wěn)定順行,使得鐵水日均產量提高了100噸,整個生產工序穩(wěn)定順行。
受春節(jié)期間原燃料緊缺、物流緊缺以及雨水天氣的影響,中金公司煉鐵廠職工不斷攻堅克難,依靠集團煉鐵廠的強大技術支撐,2號高爐遵循“以穩(wěn)為主,穩(wěn)中求進”指導思想,公司副總經理、煉鐵廠黨支部書記、廠長黃海鋒說:“由于嚴格要求高爐值班工長標準化操作,三班統(tǒng)一,精細優(yōu)化,開爐達產以來2號高爐保持了長期穩(wěn)定順行,2月平均日產達到5006t,創(chuàng)該爐的最高紀錄?!?/span>
常常是下了班,值班工長唐超與肖修偉還在討論高爐操作,以及當前生產工作中存在的問題,然后再進行原因分析,共同提建議以及應對措施,解決問題,提高生產效率。
焦炭取樣數(shù)據(jù)是2號高爐副主任張朗銘每天高度關注的,長長的上料皮帶上經常出現(xiàn)他巡視的身影,他說:“在高爐操作上,必須抓好上料燒結、焦炭篩的篩分工作,減少入爐粉量,透氣性增強了,爐況自然就順了,開爐達產以來沒有發(fā)生過懸料現(xiàn)象。”該項工作使得焦炭的粒度有了保障,再通過定期校正布料參數(shù),確保布料準確,用好風溫,不斷提高煤氣利用率。
“風溫、爐溫、鐵水溫度都是我們關注的焦點?!敝蛋喙らL曲曉龍指著電腦上的參數(shù)說,“目前風溫可以長期穩(wěn)定在1200℃,噸鐵噴煤達到150kg,各個輔助工序的長期穩(wěn)定給高爐操作一顆‘定心丸’?!?/span>
“產量上來了,爐前管理還得跟上。炮泥質量穩(wěn)定對于爐前出鐵和爐內優(yōu)化都至關重要?!?號高爐爐前大班長陳念運向筆者介紹,中金公司煉鐵廠向防鋼的高爐取經,2號高爐根據(jù)鐵口噴濺情況跟換炮泥成分,加強溝料接收管理和過程管控,統(tǒng)一爐前操作,保證鐵口深度足夠穩(wěn)定,通過開展“減少風口小套燒損”和“快速換小套”技術攻關,風口小套燒損頻次大幅減少,更換小套減少至半小時內。通過鐵口灌漿、調整炮泥配方、制定爐前標準化操作等措施,解決了鐵口噴濺難題,保證了高爐穩(wěn)定順行。